中大尺寸的阀门,想检测还是能检测出来。
若能解决铁元素超标问题,产能又跟得上,国内厂家以价格优势,很容易抢到国际订单。
沐阳前世在一家阀门公司担任过焊接负责人,为了解决这个问题,出差探访了很多焊接设备厂家,再摸索工艺,花了整整三四年时间,才彻底解决铁元素超标问题,所运用的工艺先进度达到国内外顶尖水平。
他熟悉等离子喷焊设备的制造,委托非标制造商制造一台,公司花了45万!
但达不到使用要求,亲自整改半年,然后为公司仿制了四台,一台仿制成本,所有成本不到七万块。
若是再仿制,成本会更低。
那沐阳,又如何赚钱?
这些阀门厂家凭什么给他代工?
其实,沐阳也就是抓住了技术信息差,阀门密封面堆焊的工艺特殊性。
比如常规工艺, 是人工氩弧焊堆焊stl6, 一个人堆焊一个8英寸的闸板要2个多小时, 人工成本是50块左右,焊材需要2公斤多,焊材成本要500块,用气、用电和其它成本约80元,光焊接生产这一块成本约700元。
即焊材生产成本,1kg=350元!
工人也会累,实际上,一个焊工上班十一个小时,最多能焊9公斤钴基合金焊材stl6。
若返修率大,焊接生产成本会达到一千元以上。
算上返修率,焊材生产成本,1kg≥500元!
最重要的是,返修误工,致使交货延期。
在08年,8英寸的闸板堆焊stl6,一般代工费是一千二百块(根据焊材价格变化),
即1kg焊材代工费=约600元!
1kg焊材生产成本只有350元,有250元的毛利空间。
但这600元的代加工费,不仅仅包括