工、导轨精加工等,全都是采用手工方式加工出来的,精度一点不比进口设备差,可是零部件差异大、无法互换,坏了就只有再磨一根。
这就导致设备的制造缓慢,一年也就能出两三台,交货时间不稳定。
这点尤其让白云天头痛。
他本来有很多想法,希望由厂商代为完成。可是设备企业卖的现货,都是很早就做好的成品。要做设计改造,厂家起码需要用半年到一年时间,才能交货。
所以他也懒得把希望寄托在厂家身上,有什么就买什么。
设备买了回来,再自己来做改造。
改造的首要环节,就是用自己研发制造伺服系统,来替换原设备的步进系统,提高设备精度。
在白云天拼出五轴加工中心以后,伺服电机的核心精密部件已经不再依赖手工,周师傅他们只需要专心于其他易加工零部件,大大提高了生产效率。
如今设备车间已经能够每月提供一百余套伺服电机,基本满足自用需要。
经过这番替换,这批数控设备的精度陡然提升了数倍。
就拿采购的那几台大型数控卧式车床来说,原来的加工精度只有0.03到0.04mm。更换了伺服系统与控制系统以后,加工精度立即提高到了0.007mm,重复定位精度提高到了0.003mm,与国外设备同级。
第二项改造,是在机床床身关键部件,加装了测温元器件,将其温度变化随时传递至主控系统。根据不同部位温度的变化,对加工控制做细微调节。
这样一来,数控设备的加工稳定性也大为提高,长时间使用也能保持较高的精度。
这两个改进,对中华制造来说很容易实现,但对国内机床厂家来说,却难如登天。
原因很简单。
伺服系统的电机制造,精度要求极高,国内普遍制造能力有限